中山坦洲水厂水源为江河水,水厂设计水量为15万吨/天,实际供水量为13万吨/天。水厂分为2期工艺,一期6万吨/天、二期9万吨/天。原水日常浊度20NTU左右。原水水质波动较大,浊度高时甚至可达几百NTU。原水水质有点微污染,氨氮较高。2期工艺安装了静态混合器,已20余年,腐蚀严重。工艺为折板絮凝池-斜管沉淀池-V型滤池。反应池混凝效果不佳,矾花形成慢且细小。滤前水浊度2-3NTU,出厂水浊度0.2NTU,日常PAC加药量20公斤/千吨水,因原水水质微污染,有时还会投加三氯化铁和粉末活性炭,前加氯的药耗也很高。
为解决水厂2期工艺反应池混凝不佳,降低滤前水浊度,以及节省药耗。根据现场情况,建议在2期工艺原水管上将原DN1400静态混合器及大小头拆掉改装一台DN1000的动态管道混合器(双涡轮旋转,并能根据进水流量及温度变频调节涡轮转速)。因高锰酸钾、次氯酸钠是氧化性物质,粉末活性炭是还原性物质,为避免相互抵消造成浪费,投加点应隔开一定距离。宜先投加高锰酸钾、次氯酸钠,再投调PH药剂、粉末活性炭、PAC。所有投加点都在动态混合器前,后者靠近动态混合器。安装后将进水流量实时数据(包括温度)采集过来,可变频调节涡轮转速,确保达到良好的混合效果,让各种药剂混合更加充分均匀。
涡轮动态管道混合器自2023年3月份安装完后,PAC投加量与2022年同期相比,3月份PAC药耗降低31.64%,4月份PAC药耗降低35.41%。涡轮动态管道混合器运行良好,矾花形成更快,混凝效果更好,净水效果明显提升。